今年上半年,马钢炼铁总厂南区烧结余热发电量大幅度攀升,月均较去年增123.8万kWh,以6月份电价0.66元/kWh计算,月均增收约81.7万元。“上半年南区烧结矿总产量同比有所下降,而总发电量则大幅上升,这说明我们烧结矿吨矿发电指标得到了明显改善。”马钢炼铁总厂烧结一分厂负责人表示,这得益于该总厂通过强化带、环冷机漏风治理,提升换热效率,提升带、环冷机头烟气温度以及开展“提升余热发电量”劳动竞赛等举措,推动发电系统与烧结生产协同进入良性循环状态。强化带、环冷机漏风治理,避免烟气浪费。马钢炼铁总厂以去年开展的治漏活动为契机,加强对带、环冷机的漏风整治。对于1号、2号带冷机加强了“尾部高、低温断”的密封治理,利用每次定修,对密封皮和密封刷进行调整更换;对尾部两侧进行了彩钢瓦封堵,使余热烟气整体回收率得以提高。同时,对带冷风机的管道进行清料、清淤作业,使通风管道更加畅通,热能得到进一步释放。此外,在3号环冷机大修期间,对台车下沉进行了修复,整体抬高5cm,机尾密封性大幅改善;水密封系统经过整体加固,漏风率降低明显;风道系统的腐蚀通洞也同时得到治理。上述改善使得3号锅炉的烟气回收率大幅提高,每小时产生蒸汽流量从去年的21.4t/h,提升至今年上半年的25.6t/h。实施锅炉效率、烟气管道防腐治理,提升换热效率。今年,该总厂实施了余热1号、2号锅炉烟气管道防腐保温项目,不仅对脱落的保温材料进行了修复加固,还对隐藏在保温层下的管道泄漏点进行了焊补加固,余热锅炉烟气外泄状况得到有效遏制;对主烟气管道上的挡板、电动阀门等进行了改造修复和更换,热能利用效率进一步提升;利用定修契机,对余热发电锅炉各级受热面的积灰进行清除,提升了换热效率。利用厚料层“蓄热”作用,提升带、环冷机头烟气温度。在开展漏风治理的基础上,对1号、2号烧结机实施了“梯形布料改造”,烧结料层在去年基础上得到较大提升,环、带冷机料层也同步提升。更厚的料层使得“蓄热”作用更加明显,还降低了带冷台车因“边缘效应”损失的一部分热量。以1号烧结机为例,去年二季度平均料层为749mm,带冷机尾部1号烟温为357℃,今年二季度平均料层850mm,带冷机尾部1号烟温为364℃,厚料层带来的温度改善为增加发电量提供了良好的条件。组织开展专项劳动竞赛,引导激励职工优化操作。今年二季度,烧结一分厂开展了“提高烧结矿吨矿发电”劳动竞赛,竞赛基础目标为吨矿发电≥8.1kWh,挑战目标为吨矿发电>8.5kWh。以此为契机,该分厂紧盯发电指标“不眨眼”,狠抓“三精”操作,加快设备消缺改善步伐,倒逼烧结生产过程稳定及作业率提高,达到烧结生产顺行和发电量同向提高的良好效果。同时,通过落实“稳定的温度、可控的流量”操作方针,使得发电系统和烧结过程协同,进入良性循环。二季度,南区烧结矿吨矿实际发电量为8.6kWh,超越了专项劳动竞赛设立的一档挑战目标。(孙斌志 程军)